
Когда видишь в спецификации ZQJ300*2, первое что приходит - очередной 'универсальный' аппарат для обезвоживания шлама. Но на практике двойной блок - это скорее историческое наследие, чем техническая необходимость. Вспоминается как на месторождении в Уватском районе пришлось демонтировать второй модуль - производительность упала на 12%, зато сократили время на промывку гидроциклонов.
Заводские паспорта пестрят цифрами 300 м3/ч, но никто не уточняет что это при идеальной реологии бурового раствора. В прошлом месяце на скважине №804 пришлось снижать нагрузку до 240 кубов - высокое содержание глинистых частиц вызывало забивание сопел. Инженеры ООО Нэйцзян Синьфа Нефтяное Машиностроение советуют калибровать гидроциклоны под каждое месторождение, но кто будет останавливать бурение на три дня?
Распространенная ошибка - пытаться использовать оба модуля одновременно при высоком газовом факторе. Дегазация идет неравномерно, второй блок начинает 'захлебываться'. Лучше запускать модули поочередно с интервалом 15-20 минут. Проверяли на Арчинском участке - эффективность сепарации выросла на 18%.
Крепежные узлы между модулями - больное место. Вибрация от работы двух пар гидроциклонов приводит к ослаблению болтовых соединений. Разработали простейшую доработку - устанавливаем дополнительные стяжки между рамами. Чертеж этой модификации даже выложили на сайте производителя в разделе технических бюллетеней.
При -35°C резиновые футеровки гидроциклонов дубеют за 40 минут простоя. Приходится организовывать подогрев циркуляционной линией - дополнительная головная боль для бурового мастера. В прошлом сезоне в Ямало-Ненецком округе экспериментировали с теплоизоляционными чехлами, но их постоянно срывало вибрацией.
Электрообогрев патрубков от ZQJ300*2 потребляет 28 кВт/ч - существенная нагрузка для дизель-генераторной установки. Пришлось пересматривать график запуска вспомогательного оборудования. Кстати, заводская инструкция рекомендует подключать обогрев через стабилизатор, но на практике используем простые магнитные пускатели - надежнее.
Шламовая линия от второго модуля часто забивается при переработке глинистых пород. Установили дополнительные смотровые люки - теперь чистим без разборки всей трассы. Мелочь, а экономит до двух часов простоя.
При интеграции с виброситами Swaco проблемы начинаются при работе на высокоплотных растворах. Разница в производительности приводит к переполнению приемной емкости. Пришлось разрабатывать переходные патрубки с изменяемым сечением - простое но эффективное решение.
Центробежные насосы от ООО Нэйцзян Синьфа выдают стабильные 0.35 МПа, но при работе с абразивными пропластками ресурс уплотнений не превышает 800 моточасов. Держим на складе двойной запас сальниковых наборов - дешевле чем простой из-за внезапной течи.
Интересный момент обнаружили при подключении к манифольдам бурового раствора - обратная вибрация от гидроциклонов влияет на показания датчиков давления. Установили демпфирующие вставки из композитного материала. Заводские инженеры потом переняли это решение для новых комплектаций.
Замена штатных гидроциклонов на керамические версии увеличила межремонтный период с 2000 до 3500 часов. Но пришлось переваривать крепежные кронштейны - посадочные размеры не совпадали. Экономия на замене футеровок перекрыла стоимость доработок за полгода.
Экспериментировали с системой автоматического регулирования подачи - хотели оптимизировать работу при переменной плотности раствора. Результат спорный: электроника постоянно 'дергала' заслонки, создавая гидроудары. Вернулись к ручному управлению - надежнее.
Самая полезная доработка - установка прозрачных участков на сливных линиях. Теперь визуально контролируем характер шлама без отбора проб. Простое оргстекло выдерживает около трех месяцев эксплуатации.
Сравнивая пескоотделитель ZQJ300*2 с аналогами, важно считать не стоимость закупки, а расходы на тонну выбуренной породы. На глубоких скважинах перерасход реагентов из-за неоптимальной сепарации может достигать 7-9%.
Ремонтопригодность в полевых условиях - ключевой фактор. Конструкция XFSYJX позволяет заменить гидроциклон силами двух слесарей за 2.5 часа. У конкурентов аналогичная операция занимает до 6 часов с применением спецтехники.
Сейчас рассматриваем вариант работы с одним модулем на постоянной основе. Второй блок законсервировали как резервный - снизили нагрузку на энергосистему, упростили техобслуживание. Производительность упала незначительно, зато фонд отремонтировали на 23% реже.