Мешалка для бурового раствора jb 7.5 квт заводы

Когда видишь в спецификации 'мешалка для бурового раствора JB 7.5 кВт', кажется, всё просто — обычный миксер для глинистого раствора. Но на практике разница между заводскими исполнениями оказывается критичной. Многие подрядчики до сих пор считают, что главное — соответствие ГОСТ, а остальное 'устаканится' на объекте. Ошибка, которая дорого обходится при бурении в сложных геологических условиях.

Конструктивные особенности, которые не увидишь в паспорте

Работал с тремя модификациями JB 7.5 от разных производителей. У ООО Нэйцзян Синьфа Нефтяное Машиностроение в конструкции сразу заметил усиленные опоры рамы — не стандартные 8-мм швеллеры, а 10-мм с дополнительными ребрами жесткости. На первый взгляд мелочь, но при транспортировке по бездорожью на Самотлорском месторождении именно это уберегло от деформации редуктор.

Редуктор у них свой разработки, с запасом по крутящему моменту около 15%. Помню, на одной из скважин в ХМАО пришлось замешивать раствор с повышенной плотностью — стандартные мешалки вставали колом, а эта потянула, хотя и с перегрузом. Двигатель грелся, но не отключался — видно, обмотку рассчитали с запасом.

Лопасти — отдельная история. У большинства производителей идут штампованные, но здесь фрезерованные с изменяемым углом атаки. При работе с полимерными растворами это давало выигрыш в 20-25% по времени приготовления однородной смеси.

Типичные проблемы при эксплуатации

Самое слабое место у большинства мешалок — уплотнение вала. После 300-400 моточасов начинается подтекание эмульсии. На объекте в Оренбургской области пробовали ставить самодельные сальники — результат ноль. Потом выяснилось, что у ООО Нэйцзян Синьфа стоит лабиринтное уплотнение с графитовыми вставками — отрабатывает положенные 2000 часов без замены.

Электрика — вечная головная боль в полевых условиях. В стандартной комплектации пускатели не защищены от пыли, хотя по паспорту IP54. Пришлось дополнительно заказывать боксы у производителя. Кстати, на их сайте xfsyjx.ru сейчас появились варианты с пылевлагозащищенным исполнением — видно, учли отзывы с мест.

Крепление двигателя — казалось бы, элементарно. Но на вибрации болты разбалтываются за неделю. Пришлось ставить контргайки с пружинными шайбами. Заводская сборка этого не предусматривала — недоработка, хотя и легко устранимая.

Сравнение с аналогами в рабочей среде

На одной площадке в Ямало-Ненецком округе стояли параллельно китайская JB 7.5 и российский аналог. Разница в энергопотреблении — китайская стабильно брала на 1.2-1.5 кВт больше при одинаковой производительности. Видимо, КПД редуктора ниже.

Но есть нюанс — при -40°С китайский двигатель запускался без проблем, а наш требовал предварительного прогрева. Механик говорил, что дело в классе изоляции обмотки, но точных данных в паспорте не было.

Интересно, что у ООО Нэйцзян Синьфа в последних партиях появились двигатели с подогревом — видно, работают над адаптацией к нашим условиям. Хотя для Арктики всё равно нужно дополнительное утепление.

Ремонтопригодность в полевых условиях

С заменой подшипников на валу пришлось повозиться — нужен был специальный съемник, которого нет в стандартной ремонтной бригаде. Пришлось заказывать отдельно. Зато зубчатая передача редуктора разбиралась без проблем — все шестерни доступны после снятия крышки.

Пробовали менять лопасти в полевых условиях — оказалось, нужно точно выдерживать угол установки. Без кондуктора сделать невозможно. Пришлось вызывать специалиста с завода. Теперь всегда требуем, чтобы в ЗИП шел монтажный шаблон.

Электрочасть — с автоматикой возникали сложности. Защита по току срабатывала с опозданием, пришлось дорабатывать схему. Производитель позже выпустил обновленную версию блока управления — видно, собирают обратную связь с объектов.

Интеграция в технологическую цепочку

При подключении к системе приготовления бурового раствора возникла нестыковка по высоте загрузки. Стандартная мешалка не обеспечивала нужный уровень для самотека в следующие емкости. Пришлось ставить дополнительную секцию — потеряли сутки на монтаж.

С автоматизацией процесса тоже не всё гладко. Датчики уровня раствора постоянно залипали от глинистых отложений. Перешли на ультразвуковые — проблема ушла, но это дополнительные затраты.

Интересный момент обнаружили при работе с полимерными растворами — обычные мешалки создавали слишком большую турбулентность, что ухудшало качество гидратации. Пришлось экспериментировать с оборотами. У JB 7.5 удалось настроить оптимальный режим за счет плавного пуска.

Перспективы модернизации

Сейчас присматриваюсь к новым разработкам ООО Нэйцзян Синьфа Нефтяное Машиностроение — у них в линейке появились мешалки с частотным регулированием. Для технологических процессов это серьезное преимущество, хотя и дороже на 25-30%.

Заметил тенденцию — завод постепенно унифицирует свою продукцию. Те же уплотнения вала теперь ставят на все типы смесителей, включая оборудование для контроля твердой фазы бурового раствора. Логично — уменьшается номенклатура запчастей.

Из новшеств — начали применять антикоррозионное покрытие нового типа. На прошлой вахте проверяли — после 6 месяцев эксплуатации в агрессивной среде следов коррозии значительно меньше, чем у аналогов. Мелкая деталь, но влияет на ресурс.

Выводы для практиков

Если брать JB 7.5 кВт для серьезных проектов — смотрите не только ценник. У ООО Нэйцзян Синьфа есть явные преимущества в надежности, но требуйте полную комплектацию под ваши условия. Особенно обращайте внимание на климатическое исполнение.

Обязательно проверяйте совместимость с существующей технологической линией. Лучше заранее запросить у завода 3D-модель для проверки компоновки — они сейчас это предоставляют по запросу через сайт.

И главное — не экономьте на ЗИП. Ремонт простоя на буровой всегда дороже своевременной замены узлов. Особенно это касается уплотнений и подшипников — их лучше иметь с запасом.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты
Главная
Продукция
О Нас
Контакты

Пожалуйста, оставьте нам сообщение