
Когда речь заходит о манифольде для скважины 103-35, многие сразу представляют стандартную схему с двумя дроссельными линиями. Но на практике в карбонатных коллекторах Приобского месторождения этого часто недостаточно. Помню, как в 2018 году при испытаниях на ачимовских отложениях мы столкнулись с резкими скачками давления до 78 МПа, когда стандартный манифольд не успевал отрабатывать. Пришлось экстренно дорабатывать систему с тремя дросселирующими линиями и дополнительным байпасом.
Основная проблема этого манифольда - расположение дроссельных задвижек под углом 45 градусов к основной линии. В теории это должно улучшать гидравлику, но на деле приводит к застойным зонам и эрозии стенок. На скважине 103-35 мы заменили стандартные крестовины на фланцевые соединения с усиленными прокладками, что снизило вибрацию.
Интересно, что китайские производители вроде ООО Нэйцзян Синьфа Нефтяное Машиностроение предлагают интересные решения по армированию внутренних поверхностей, но их документация часто содержит неточности в расчетах на русский ГОСТ. На их сайте xfsyjx.ru видел модификации с антикоррозионным покрытием, но для наших условий с сероводородной агрессией пришлось дорабатывать.
Запомнился случай, когда при опрессовке выявили микротрещины в зоне сварки дренажной линии. Оказалось, производитель сэкономил на термообработке после сварки. Пришлось организовывать локальный нагрев до 650°C прямо на объекте - сложно, но дешевле, чем менять весь узел.
Типичная ошибка - использование штатных дроссельных вентилей при обратной промывке. На 103-35 после двух циклов ГРП задвижки 2SD-50 начали 'подвисать' в промежуточных положениях. Перешли на шиберные задвижки с углом раскрытия 15°, что дало лучший контроль при глушении.
Температурные деформации - отдельная тема. При -45°C в зимний сезон 2020 года заклинило предохранительный клапан. Пришлось проектировать обогреваемый кожух с термостатом, хотя в документации это не предусмотрено. Кстати, на сайте xfsyjx.ru есть похожие решения для арктического исполнения, но адаптация под наши стандарты заняла три месяца.
По опыту скажу: никогда не экономьте на системе продувки дренажных линий. На 103-35 из-за конденсата в нижних точках дважды образовывались ледяные пробки. Установили дополнительные продувочные клапаны в зонах риска - проблема ушла.
Их противовыбросовые манифольды имеют интересную особенность - разборную конструкцию узла дросселирования. Это удобно для ремонта, но требует дополнительных испытаний после сборки. На 103-35 мы разработали методику экспресс-контроля герметичности с помощью ультразвукового течеискателя.
Заметил, что в их комплектах часто не хватает переходников под российскую запорную арматуру. Пришлось заказывать фланцевые адаптеры отдельно. Хотя если смотреть каталог на xfsyjx.ru, там сейчас появились универсальные решения.
По давлению: заявленные 70 МПа выдерживают статически, но при гидроударах свыше 35 МПа начинается вибрация в местах крепления. Усилили конструкцию дополнительными стяжками - помогло.
Для глушения с использованием тяжелых растворов рекомендую устанавливать дополнительный патрубок для подачи ингибиторов коррозии. На 103-35 это снизило износ дроссельных элементов на 23% по замерам за 2021 год.
Система контроля - отдельный разговор. Штатные манометры часто выходят из строя из-за пульсаций. Перешли на цифровые датчики с демпфирующими устройствами, данные теперь выводим на отдельный монитор в диспетчерской.
По соединениям: вместо конусных резьб перешли на конические с углом 1:16 - меньше протечек при циклических нагрузках. Это кстати совпадает с рекомендациями от ООО Нэйцзян Синьфа Нефтяное Машиностроение для их устьевой арматуры.
Чаще всего выходят из строя уплотнительные узлы дроссельных задвижек. Разработали методику прогнозирования остаточного ресурса по изменению момента затяжки. На 103-35 это позволило избежать трех аварийных остановок.
Эрозия проточной части - бич всех манифольдов. Ввели обязательный контроль геометрии каналов после каждого ГРП. Обнаружили, что максимальный износ происходит не в зоне максимальных скоростей, а в местах изменения сечения.
Интересный момент: вибродиагностика показала, что основной источник вибрации - не дроссельные элементы, а участки с изменением направления потока. Установили дополнительные опоры - снизили амплитуду колебаний на 40%.
Сейчас тестируем систему адаптивного дросселирования с обратной связью по давлению. Пока сыровато, но на 103-35 уже есть положительные результаты по стабилизации забойного давления.
Из новинок обратил внимание на комбинированные манифольды от ООО Нэйцзян Синьфа с возможностью переключения между режимами глушения и испытаний. На xfsyjx.ru описана модульная конструкция, которую можно адаптировать под конкретные условия.
Главный вывод: стандартные решения не всегда работают. Каждую скважину нужно рассматривать индивидуально, особенно при работе в сложных геологических условиях. Манифольд для 103-35 в итоге существенно доработали, но это окупилось повышением надежности и сокращением простоев.