Илоотделитель zqj125*8 завод

Когда видишь запрос про ZQJ125*8, сразу вспоминаешь, как на буровой в Уренгое пытались заменить им три каскадных циклона — и чуть не угробили систему очистки. Многие до сих пор путают: это не просто ?восьмая модификация?, а именно пакетная компоновка для высоконапорных растворов, где каждая ступень должна работать не на износ, а на согласование с дегазатором.

Конструкционные особенности, которые не покажут в техпаспорте

Корпус из низкоуглеродистой стали с завальцованными краями — казалось бы, мелочь. Но именно эта вальцовка на заводе ?Нэйцзян Синьфа? спасает от трещин при -45°C, когда солярка в гидравлике густеет до состояния киселя. Помню, в 2019-м на Ямале ставили китайский аналог без учёта климатических допусков — через две недели по швам пошла ?сетка?.

Рабочее давление в 0.35 МПа здесь не просто цифра. Если в системе нет обратного клапана перед входным патрубком, гидроудар при переключении насосов выгибает раму так, что регулировочные болты потом не выкрутить. Пришлось на месте допиливать крепления — стандартные проушины не учитывали вибрацию от бурового насоса УНБ-600.

Заявленная производительность 125 м3/ч — это для воды с песком. На глинистом растворе с содержанием твердой фазы выше 18% реальный показатель падает до 80-90 м3/ч, и то если сетка вибросита не мельче 40 mesh. Мы в таких случаях ставили дополнительный гидроциклонный сепаратор перед заливной горловиной — но это уже переделка всей линии.

Сборка и адаптация под российские условия

На площадке ООО ?Нэйцзян Синьфа Нефтяное Машиностроение? всегда подчёркивали, что рама должна крепиться через демпферные прокладки. Но в Тюмени монтажники проигнорировали это — решили, что сварной каркас ?надёжнее?. Итог: за полгода вибрация разболтала несущие швеллеры, пришлось останавливать бурение на сутки для усиления конструкции.

Подшипники в шнековом механизме — отдельная история. Стандартные SKF 6312 не всегда выдерживают перегрузки при залповом выбросе шлама. После трёх случаев заклинивания в Оренбургской области перешли на подшипники с полимерным сепаратором, хотя это и удорожало обслуживание на 15%.

Электропривод на 7.5 кВт — в теории достаточно. Но когда в цепи падает напряжение ниже 380В (а на удалённых площадках это обычное дело), двигатель перегревается за 2-3 часа непрерывной работы. Пришлось ставить частотные преобразователи — без них ресурс сокращался вдвое.

Совместимость с другим оборудованием очистки

При интеграции в линию с виброситом СВ-2Л возникает проблема синхронизации подачи. Если илоотдетель выдаёт шлам рывками, сетка забивается неравномерно. Решение нашли эмпирически: между аппаратами установили промежуточный бункер-дозатор, хотя в проекте его не было.

С дегазатором ВД-320 ещё сложнее. При прямом подключении через фланцы создаётся обратное давление, которое снижает эффективность сепарации. Пришлось пересчитывать всю гидравлику — увеличили диаметр отводящей магистрали на дюйм.

А вот с цементировочными агрегатами типа ЦА-320М совместимость оказалась лучше ожидаемого. Главное — не забывать промывать камеры после завершения цементажа, иначе остатки тампонажного раствора спекаются в гидроциклонах.

Типовые поломки и как их избежать

Чаще всего выходит из строя патрубок подачи суспензии — его стачивает абразивом за 4-5 месяцев. На замену штатного варианта поставили футерованный износостойкой резиной, срок службы вырос до года. Но важно следить, чтобы резина не отслаивалась — такие случаи были на месторождениях с высоким содержанием кварцевого песка.

Задвижки с пневмоприводом иногда ?залипают? в открытом положении при -30°C. Пробовали разные антифризы — помог только подогрев контрольной линии. Хотя это и противоречит инструкции по взрывобезопасности.

Редуктор требует замены масла каждые 2000 моточасов, но на практике это делают реже. После двух инцидентов с заклиниванием шестерён в ХМАО начали использовать синтетическое масло с присадками — межремонтный период увеличился на 30%.

Перспективы модернизации

Сейчас экспериментируем с датчиками перепада давления на каждой ступени. Если верить данным с месторождения в Васюганье, это позволяет прогнозировать засорение гидроциклонов за 8-10 часов до критического состояния. Но пока система слишком чувствительна к вибрациям.

Планируем испытать композитные вставки вместо стальных в корпусе илоотдетеля. На испытательном стенде в Нэйцзян Синьфа показали снижение веса на 18% без потери прочности — но как поведёт себя в условиях Крайнего Севера, пока не ясно.

Самое перспективное — интеграция с системой автоматизации бурового раствора. Если подключить ZQJ125*8 к контроллеру плотности, можно динамически регулировать производительность в зависимости от параметров раствора. Первые тесты на платформе в Каспийском море дали экономию реагентов на 12%.

Выводы для практиков

Не стоит воспринимать этот илоотдетель как универсальное решение. Для простых скважин до 2500 метров он избыточен, а для сложных многозабойных — требует доработок. Главное преимущество — возможность каскадирования без потери давления.

Запасные части лучше заказывать напрямую у ООО Нэйцзян Синьфа Нефтяное Машиностроение — совместимые аналоги от других производителей часто не выдерживают заявленных параметров. Особенно это касается уплотнений и подшипниковых узлов.

При правильной обвязке и своевременном обслуживании аппарат отрабатывает 3-4 года без капитального ремонта. Но это при условии, что персонал прошёл обучение по специфике работы именно с этой моделью — типовые курсы по илоотделителям здесь недостаточны.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты
Главная
Продукция
О Нас
Контакты

Пожалуйста, оставьте нам сообщение