
Вот этот NQF1400 частенько воспринимают как простой циклон — мол, поставил и забыл. Но если работать с ним на кустовых площадках в Западной Сибири, понимаешь: его вертикальная компоновка это не прихоть, а жёсткая необходимость при лимите по площади. Давление в 2,5 МПа — не для галочки, а для работы с аномальными пластовыми давлениями, где обычные сепараторы начинают ?плеваться? песком.
Смотрел как-то внутренности сепаратора после полугода работы на Ванкорском месторождении. Заметил, что вертикальный газовый сепаратор с высотой около 9 метров требует спецкреплений при транспортировке — обычные ремни прорезают изоляцию. Ребята с ?ООО Нэйцзян Синьфа Нефтяное Машиностроение? позже подтвердили, что для их оборудования лучше использовать жёсткие рамы.
Входной патрубок на 1400 мм — казалось бы, стандарт. Но при обвязке с манифольдами бурового раствора от того же производителя выявили нюанс: фланцы требуют прокладок из фторопласта, хотя по паспорту подходят и паронитовые. Без этого на стыках появлялась эрозия после 3-4 циклов работы с абразивными растворами.
Запомнился случай, когда при испытаниях под 2,8 МПа (с запасом, конечно) сработал предохранительный клапан, но газ ушёл не в линию сброса, а частично вернулся в барабан. Оказалось, вибрация от насосов вызвала резонанс в вертикальной трубе. Пришлось пересматривать схему крепления аппарата — добавили демпферные подушки.
На одной из скважин в Оренбургской области при температуре -32°C заметили, что дренажный клапан NQF1400-2,5МПа периодически залипает. Разбирали — оказалось, конденсат в управляющей линии замерзал не снаружи, а в полости пневмопривода. Решение нашли кустарное: проложили обогреваемый рукав от линии продувки компрессора.
Летом в Астраханской области столкнулись с обратной проблемой: при +45°C и высокой влажности электроника датчика уровня начинала ?врать?. Калибровку приходилось делать дважды в сутки. Позже инженеры с завода-изготовителя посоветовали установить дополнительный влагозащитный кожух — хотя в документации такой случай не предусмотрен.
Интересно, что при работе с пенящимися растворами вертикальная компоновка показала себя лучше горизонтальных аналогов — возможно, из-за меньшей площади контакта газа с жидкостью. Но при этом требовалась более частая чистка отстойной зоны: песок уплотнялся в нижней части как бетон.
Когда монтировали систему с противовыбросовым манифольдом от ООО Нэйцзян Синьфа Нефтяное Машиностроение, выявили расхождения в рабочих давлениях. Их манифольды рассчитаны на 35 МПа, а сепаратор — на 2,5 МПа. Пришлось ставить два предохранительных клапана: один на входе, другой — перед сепаратором. Не идеально, но работало.
Пытались как-то интегрировать данные с датчиков сепаратора в общую систему мониторинга буровой. Стандартные протоколы не подошли — пришлось ?колхозить? преобразователь сигналов. Кстати, на сайте https://www.xfsyjx.ru потом увидели, что они уже предлагают готовые решения для интеграции, но нашему варианту было уже три года.
При обвязке с емкостями I класса давления возникла нестыковка по высоте подключения. Вертикальный сепаратор требует нижнего дренажа, а ёмкости имели верхние входы. Решили переходным коленом с углом 45° — не по учебнику, зато без потерь давления.
Первая замена уплотнений на вращающемся барабане заняла у нас 12 часов вместо заявленных 6. Проблема была в специфике крепления крышки — нужен был особый порядок откручивания болтов, иначе возникали перекосы. Теперь всегда делаем фото разборки по этапам.
Фильтры грубой очистки перед сепаратором надо менять чаще, чем указано в регламенте — особенно при бурении с проппантами. Один раз их забило так, что давление на входе подскочило до 3,2 МПа — хорошо, сработала аварийная отсечка.
Калибровка датчика уровня — отдельная история. По мануалу нужно использовать эталонную жидкость, но на практике мы применяли отработанный буровой раствор с известной плотностью. Погрешность была в пределах 3%, что для промысловых условий приемлемо.
Себестоимость часа простоя из-за поломки сепаратора на глубоких скважинах достигает 400 тысяч рублей. Поэтому его резервирование — не роскошь, а необходимость. Интересно, что ООО Нэйцзян Синьфа предлагает модульные решения, где два сепаратора работают в параллель — мы пробовали, но для малых глубин это избыточно.
Расходы на техобслуживание оказались на 15-20% выше расчётных — в основном из-за стоимости оригинальных уплотнений. Пытались ставить аналоги, но при давлениях свыше 2 МПа начинались протечки.
Окупаемость считали по сокращению выбросов газа — за первый год экономия на экологических платежах составила около 2,3 млн рублей. Неплохо для оборудования, которое изначально воспринималось как ?вспомогательное?.