
Вот этот NQF1000-4,0МПа — аппарат с характером. Многие думают, раз вертикальный, значит автоматически стабильнее горизонтальных модификаций, но на деле тут своя специфика работы с газовыми выбросами.
Когда впервые монтировали этот газовый сепаратор на кустовой площадке в Западной Сибири, обратили внимание на толщину стенки цилиндрической части — 34 мм против стандартных 28 у китайских аналогов. Это не просто 'запас прочности', а расчёт на циклические нагрузки при сбросе давления.
Внутренние перегородки с обратным углом — та деталь, которую в каталогах не разглядишь. При оборотах выше 850 в минуту начинается преждевременный износ нижнего подшипникового узла, хотя по паспорту допустимы 1000 оборотов. Пришлось дорабатывать систему подачи промывочной жидкости.
Фланцевое соединение на выходной линии — слабое место при температуре ниже -35°C. В прошлом сезоне на трех установках наблюдали микротрещины в зоне термовлияния, хотя материал заявлен как 09Г2С. Возможно, дело в режиме охлаждения после сварки на производстве.
На месторождении им. Требса удалось добиться стабильной работы при содержании механических примесей до 18% — выше паспортных 15%. Но для этого пришлось модернизировать систему отвода шлама, установив дополнительные гидроэлеваторы.
Интересный момент: при работе с буровыми растворами на полигликолевой основе сепаратор показывает эффективность очистки на 7-9% выше, чем с солевыми растворами. Объясняю это разницей в вязкости фаз.
Замеры на скважине №204 показали — реальное рабочее давление редко превышает 3,2 МПа, хотя паспортные 4,0 МПа действительно достигаются при аварийных ситуациях с газовыми прорывами. Это важно для расчёта ресурса уплотнений.
Самая частая проблема — установка без калибровки датчиков уровня. Видел случаи, когда погрешность в 15 см по уровню пены приводила к переполнению сепарационной камеры.
Не все учитывают необходимость подогрева линии нагнетания при зимнем монтаже. В январе на Ямале замерзание конденсата в импульсных трубках вывело из строя систему автоматики — ремонт занял 16 часов вместо плановых 4.
Ошибочно считают, что для этого сепаратора бурового раствора достаточно стандартного фундамента. На деле виброгасящее основание должно быть рассчитано на динамические нагрузки до 12 тонн — это выяснилось уже в процессе эксплуатации на карбонатных отложениях.
У ООО Нэйцзян Синьфа Нефтяное Машиностроение в линейке есть схожая модель, но с другим подходом к разгрузке шлама. Если в NQF1000 стоит шнековый транспортер, то у китайцев — гидравлическая система. На плотных глинистых растворах их вариант показывает лучшие результаты.
Заметил, что на сайте https://www.xfsyjx.ru указаны те же 4,0 МПа рабочего давления, но при этом масса аппарата на 800 кг меньше. Это достигается за счёт иной схемы усиления рёбер жёсткости — решение спорное для северных условий.
Из интересного: у Нэйцзян Синьфа в описании противовыбросовых манифольдов есть нюанс по обвязке с сепараторами — они рекомендуют дополнительный клапан-отсекатель перед входным фланцем. Мы пробовали ставить — действительно снижает риск гидроудара.
После инцидента с закоксовыванием дренажных каналов на Ванкоре добавили систему продувки инертным газом. Переделка обошлась в 340 тысяч рублей, но позволила увеличить межремонтный период с 280 до 420 моточасов.
Для работы в солёных растворах пришлось заменить штатные пружины предохранительных клапанов на изделия с покрытием Inconel 625 — стандартные выходили из строя за 2-3 месяца.
Сейчас экспериментируем с установкой дополнительного теплообменника на линии отбора газа — пытаемся решить проблему конденсации при резких перепадах температур. Пока результаты неоднозначные: эффективность выросла, но возросла и сложность обслуживания.
В техническом паспорте на NQF1000-4,0МПа не указаны требования к чистоте продувочного газа — выяснили опытным путём, что содержание твёрдых частиц должно быть не более 3 мг/м3. Это важно для сохранения ресурса уплотнительных элементов.
Заметил расхождение в рекомендациях по обкатке: в русскоязычной документации указано 48 часов, в то время как в оригинальной китайской — 72 часа. На практике оптимальным оказался промежуточный вариант — 60 часов с постепенным увеличением нагрузки.
Сейчас рассматриваем возможность интеграции этого сепаратора в систему управления буровым раствором от Нэйцзян Синьфа — их контроллеры лучше адаптированы к работе с высоковязкими средами. Но пока не решён вопрос совместимости протоколов обмена данными.