
Если брать наш газовый сепаратор бурового раствора nqf1500-4,0мпа, многие ошибочно полагают, что главное — заявленная производительность 1500 м3/час. На деле в условиях арктических месторождений важнее, как он держит циклические нагрузки при переходе с песчаных на глинистые пласты.
Вертикальная компоновка NQF1500 — это не просто экономия площади. При работе с азотным пакерованием горизонтальный аналог давал вибрацию на стыках, а тут за счёт нижнего расположения гидроциклона удалось снизить кавитацию. Хотя в начале 2022 года на Ванкорском месторождении пришлось дорабатывать дренажные клапаны — заводской расчёт не учёл повышенное содержание метана в шламе.
Корпус выдерживает кратковременные скачки до 5,3 МПа, но мы всегда ставим дополнительный сбросной клапан после случая на Сахалине. Тогда из-за резкого выброса сероводорода сорвало уплотнения на фланцах. Кстати, у производитель ООО Нэйцзян Синьфа Нефтяное Машиностроение в модификации 2023 года уже учли этот момент, усилив крепления.
Заметил, что смотровые окна из поликарбоната часто мутнеют после контакта с ингибиторами коррозии. Пришлось самостоятельно переходить на триплекс-стёкла, хотя в спецификации это не указано. Мелочь, но экономит часы на остановках для техосмотра.
На месторождениях Ямала с низкими температурами проявилась интересная особенность: при -45°C стандартные уплотнители теряют эластичность. После трёх аварийных остановок договорились с производитель напрямую — сейчас они комплектуют сепараторы для северных проектов термостойкими манжетами. На их сайте https://www.xfsyjx.ru в разделе 'Арктические исполнения' появилась соответствующая маркировка.
При бурении в соленосных толщах Прикаспия столкнулись с забиванием сопел эжектора. Оказалось, проблема не в сепараторе, а в несовместимости реагентов двух разных поставщиков. Теперь всегда тестируем химическую совместимость перед вводом в эксплуатацию.
Интересный случай был на Ковыктинском месторождении — при каротаже выяснилось, что сепаратор захватывает до 92% свободного газа против заявленных 95%. Но после анализа оказалось, что виной высокое содержание тяжёлых углеводородов в пласте. Пришлось корректировать режим дегазации в реальном времени.
При интеграции с циркуляционной системой Бура-3У возникали проблемы с синхронизацией клапанов. Стандартные ПИД-регуляторы не справлялись, пока не подключили каскадное управление от системы контроля твердой фазы того же производителя. Кстати, у ООО Нэйцзян Синьфа Нефтяное Машиностроение вся линейка оборудования хорошо стыкуется между собой — от устьевой арматуры до манифольдов.
Важный нюанс: при работе с газонасыщенными растворами необходимо устанавливать сепаратор до вибросит, а не после, как часто делают по привычке. Иначе теряем до 30% эффективности из-за кавитации в гидроциклонах.
На глубоких скважинах (от 4500 м) заметил, что стандартная обвязка выдерживает не более 2 месяцев непрерывной работы. После перешли на кастомные соединения от того же производитель — ресурс увеличился вдвое. Их инженеры оперативно вносят изменения в конструкцию, что редкость для китайских поставщиков нефтегазового оборудования.
Регламентная замена патрубков требуется каждые 850 моточасов, но при работе с высокоабразивными породами интервал лучше сокращать до 600. Особенно внимательно нужно следить за состоянием нижнего коллектора — его замена занимает 12 часов простоя против 4 часов на стандартный ремонт.
Частая ошибка — использование неоригинальных уплотнений. Казалось бы, резина как резина, но после установки аналогов падение эффективности фиксировали на 7-9%. Видимо, есть особенности в составе материала, который использует именно этот производитель.
При промывке системами на основе полигликолей образуется осадок в камерах сепарации. Разработали методику продувки каждые 72 часа без остановки оборудования — помогло увеличить межремонтный период на 40%.
По сравнению с американскими аналогами NQF1500 показывает сопоставимую эффективность при вдвое меньших затратах на ТО. Но есть нюанс: запчасти нужно заказывать минимум за 3 месяца — логистика из Китая даже через российских дилеров занимает время.
На проекте в ХМАО считали окупаемость: при стандартной нагрузке сепаратор окупается за 14 месяцев против 22 месяцев у конкурентов. Основная экономия — за счёт снижения расхода ингибиторов коррозии, что не сразу очевидно при расчётах.
Интересно, что страховые компании дают скидку на оснащение буровых этим оборудованием — статистика по аварийности действительно ниже. Видимо, сказывается запас прочности по давлению и грамотная система аварийного стравливания.
Слышал, что производитель готовит модификацию с системой предсказательного обслуживания. Если реализуют задуманное, это сократит внеплановые простои на 15-20%. Уже тестировали прототип на Талаканском месторождении — пока сыровато, но направление перспективное.
Из интересных находок — возможность подключения к системе мониторинга бурового раствора через OPC-сервер. Понадобилась доработка софта, но теперь видим всю цепочку дегазации в едином интерфейсе.
Коллеги с Каспия пробовали ставить турецкие аналоги — вернулись к NQF1500 после двух месяцев экспериментов. Не столько из-за цены, сколько из-за проблем с адаптацией к нашим ГОСТам. Китайские инженеры оказались гибче в вопросах кастомизации.