
Вот этот NQF1500-4,0МПа у многих в отчетах проходит как 'стандартный вертикальный сепаратор', но на деле под крышкой там есть нюансы, из-за которых на Арчинской площади мы два месяца мучались с пенообразованием. Если брать по паспорту — производительность 1500 м3/ч при 4 МПа, но при работе с сероводородсодержащими пластами эти цифры надо сразу делить на 1.3, иначе гидроудар по стояку обеспечен.
Сейчас многие думают, что вертикальная компоновка — это просто труба с патрубками. У NQF1500 внутренний тангенциальный ввод сделан под углом 17°, а не 15° как у китайских аналогов. Именно эти 2 градуса дают дополнительную центробежную силу для отделения метана от глинистой взвеси. На месторождении им. Требса каждая третья бригада пыталась 'улучшить' конструкцию приваркой дополнительных лопастей — в итоге получали эрозию стенок на стыке цилиндрической и конической частей.
Запомнил случай на кусте №7 Уренгойского месторождения: при замене уплотнительных колец на фланцах техники поставили стандартные резиновые вместо фторкаучуковых. Через 12 часов работы при -45°C прокладки потрескались, пришлось останавливать бурение на время ликвидации утечки. Теперь всегда требую проверять маркировку уплотнений перед монтажом.
Клапан сброса давления хоть и рассчитан на 4 МПа, но при работе с пеногасителями на основе полисилоксанов его лучше калибровать под 3.6 — иначе частые ложные срабатывания. Особенно это критично при бурении с отбором керна, где каждый цикл остановки ведет к потере геологической информации.
При температуре ниже -30°C даже с термоизоляцией возникают проблемы с обледенением смотровых окон. Мы на объектах ООО Нэйцзян Синьфа Нефтяное Машиностроение ставили дополнительные греющие элементы по периметру стекол, но это требовало перерасчета нагрузки на фундамент — пришлось усиливать опорные плиты.
В технической документации на сайте https://www.xfsyjx.ru указана возможность работы с буровыми растворами плотностью до 2.3 г/см3, но при таких параметрах резко снижается эффективность газоотделения. На практике оптимальный диапазон — 1.8-2.0 г/см3, что подтвердили испытания на Ямале.
Раз в квартал обязательно проверять толщину стенки в зоне перехода от цилиндрической части к конической — ультразвуковой дефектоскоп показывает именно там максимальный износ. Замена этого узла обходится в 40% стоимости нового сепаратора, поэтому лучше вовремя делать наплавку.
При интеграции в систему управления буровой установкой часто возникает конфликт датчиков — сепараторные манометры показывают скачки давления, которые система интерпретирует как аварийные. Пришлось разрабатывать фильтры для сигналов с учетом инерционности газожидкостных потоков.
Особенно проблематично стыковать с виброситами — если поставить сепаратор после них, теряется до 15% эффективности очистки. Но если ставить перед — увеличивается нагрузка на насосы. Нашли компромисс: устанавливаем между ними аварийный байпас с шаровыми кранами.
Для манифольдов бурового раствора от того же производителя важно синхронизировать клапаны сброса — задержка даже в 2 секунды приводит к гидроударам. На одном из объектов в ХМАО из-за этого лопнул компенсатор на линии высокого давления.
Самое слабое место — фланцевое соединение в верхней части, где установлен предохранительный клапан. При частых циклах 'нагрев-охлаждение' болты теряют затяжку. Разработали методику контроля момента затяжки с помощью гидравлического динамометрического ключа — теперь такие проблемы возникают втрое реже.
Замена эжекторных форсунок требует полной разборки верхнего модуля, что занимает 6-8 часов. Научились делать это через технологические люки, сократив время до 2 часов — но это требует специального инструмента, который поставляется только под заказ.
При ремонте внутреннего покрытия важно использовать именно эпоксидные составы с добавлением графита — другие материалы не выдерживают абразивного воздействия твердой фазы бурового раствора. Проверяли на образцах в лаборатории — после 200 циклов стандартное покрытие стирается до металла.
Многие заказчики требуют работы на предельных параметрах, но это снижает ресурс в 1.8-2 раза. Выгоднее держать нагрузку на 85% от паспортной — тогда межремонтный период увеличивается с 2000 до 3500 моточасов.
При использовании реагентов на основе полимеров надо учитывать их влияние на работу эжекционной системы — вязкость раствора растет, приходится увеличивать давление на входе. Это дополнительно 5-7% к энергозатратам.
Сравнивали с аналогичным оборудованием других производителей — у NQF1500 лучше показатели по гашению пульсаций, но выше расход на обслуживание уплотнительных узлов. В итоге за 5 лет суммарная стоимость владения практически одинаковая, но с меньшим количеством аварийных остановок.
Сейчас тестируем систему предварительного подогрева газа на выходе — это снижает обледенение трубопроводов в зимний период. Но пока не удается стабилизировать температуру в переходных режимах.
Для работы с высокоагрессивными средами пробовали наносить дополнительное покрытие на основе карбида вольфрама — ресурс увеличился в 3 раза, но стоимость ремонта выросла на 40%. Для большинства проектов нерентабельно.
Рассматриваем вариант интеграции с системами цифрового мониторинга — датчики вибрации и акустической эмиссии позволяют прогнозировать износ за 200-300 часов до критических значений. Но пока нет унифицированных протоколов обмена данными с российским ПО.